无阻塞污水泵汽蚀原因及改造方案

首页 I 泵阀技术 I 无阻塞污水泵汽蚀原因及改造方案
摘要:无阻塞排污泵是引进国外高/效节能无阻塞排污泵和国内技术力量研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,因 [...]

无阻塞排污泵是引进国外高/效节能无阻塞排污泵和国内技术力量研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,因为采用共同的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,具有无阻塞;经久耐用、型线精/确,使用维修便利,效率高,节能显著,是我国泵类更新换代的新产品无阻塞污水泵有无阻塞自吸泵,无阻塞循环泵,有防腐型不锈钢泵,衬塑砂浆泵和一般铸铁泵,无阻塞污水泵发生汽蚀是什么原因引起的呢?有哪些改造方案呢?

一、无阻塞污水泵故障现象
1、运转不到两个月,叶轮叶片被汽蚀破坏
2、泵处于全开阀状态下运转
3、泵出口压力0.7-0.8kgf/cm2,指针频频晃动,有明显爆破声
4、凝汽器进出循环冷却水的温差达25℃,正常温差应为8~11℃
二、无阻塞污水泵现象剖析
1、循环冷却水温差达25℃,正常温差应为8~11℃,阐明循环冷却水的流量缺乏;有明显爆破声,阐明泵汽蚀现象严峻。
2、泵出口压力不到一公斤(1kg/cm2),而扬程是32米,显然是因为泵选型扬程过高,使泵偏于低扬程、大流量、汽蚀性能差的工况下运转,然后严峻汽蚀导致叶片损坏。
三、无阻塞污水泵现场实验
1、将阀门从全开状态逐渐关小,毎隔15分钟关小一次,读一次数。
2、到第四次关小后,泵出口压力才升至1.85 kgf/cm2。
3、持续往下试,直至泵出口压力达到3.2 kgf/cm2以后,凝结器冷却水前后温差从25℃下降到11℃左右,这阐明循环冷却水量增加了。一起泵的汽蚀响声也消失了,出口压力指针也稳定了。此刻出口阀门开度大约只要10%左右,阀门有些振动。
四、无阻塞污水泵改造方案
经过对现象的剖析和现场实验,并深入调查了解所有材料,咱们向用户的有关领导和技术人员提出剖析意见,并提出了改造方案。
1、装置示意
凝汽量为110m3/h,要求循环水量为3850~6050m3/h,单泵流量为3025~3850m3/h。泵进水管路管径为Dg1000,长度L2=25m,一个底阀,4个900弯头。
凝汽器内阻力降△H=5m,根据上述数据计算泵装置特性曲线方程为:HZ=KQ2=6.67Q2Q:m3/s)
2、双泵运转时的A点工况为:
ΣQ=1.68m3/s=6050m3/h
Q=0.84m3/s=3025m3/h
H=18m
3、单泵运转时的A点工况为:
Q=1.07m3/s=3852m3/h
H=7.5m
由此可知,选用24SA-18型泵(Q=3240m3/h、H=32m)的扬程偏高太多。
因为现有泵的扬程偏高太多,难以经过切开叶轮达到要求,须设计新的叶轮。一起因为扬程低,又要保持泵的流量,为了保证离心泵比转速的要求,又须将转速由960r/min降至740r/min。

 

相关文章

潜水泵电机烧坏原因分析总结

潜水泵的扬程高出实价工况,如果高出扬程5米以上时会引起流量过大并导致电流上升,更好的解决办法是关小泵出口阀门使其阻力加大降低出口流量控制电流。

化工泵中常见的五种密封形式

化工泵在化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门得到广泛应用。因为与其它种类的泵相比,化工泵的性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便。

如何通过调节管道泵的转速调节流量

在研究了安装于叶轮前的可调导叶后发现,调节管道泵的转速调节流量对于泵的调节是有效的。叶片能产生正的预旋,从而降低压头、流量和效率。

液下泵机械密封知识

液下泵机械密封有一对垂直于旋转轴线的端面,液下泵的端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下,液下泵依赖辅助密封的配合与另一端保持贴合,并相对滑动,从而防止流体泄漏。

耐腐蚀离心泵启动前准备事项

当一个小的、常温的液体泵停止运行时,泵的固定中心和马达是没有问题的;而高温液体泵的运行和停止时,轴距很大,为了正确定心,一般温暖到操作温度或泵停后,快速重定心,以确保两轴的旋转一致,避免振动和泵的咬合。

什么是水锤效应

酸碱液体的输送,通常用户在选用不锈钢泵时,对使用过程中产生的水锤不知该如何处理,不锈钢泵一般分为:不锈钢离心泵和不锈钢磁力泵,有立式结构和卧式结构,不锈钢具有耐腐蚀性能,那么在使用过程中水锤是怎么产生的呢