无阻塞排污泵是引进国外高/效节能无阻塞排污泵和国内技术力量研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,因为采用共同的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,具有无阻塞;经久耐用、型线精/确,使用维修便利,效率高,节能显著,是我国泵类更新换代的新产品无阻塞污水泵有无阻塞自吸泵,无阻塞循环泵,有防腐型不锈钢泵,衬塑砂浆泵和一般铸铁泵,无阻塞污水泵发生汽蚀是什么原因引起的呢?有哪些改造方案呢?
一、无阻塞污水泵故障现象
1、运转不到两个月,叶轮叶片被汽蚀破坏
2、泵处于全开阀状态下运转
3、泵出口压力0.7-0.8kgf/cm2,指针频频晃动,有明显爆破声
4、凝汽器进出循环冷却水的温差达25℃,正常温差应为8~11℃
二、无阻塞污水泵现象剖析
1、循环冷却水温差达25℃,正常温差应为8~11℃,阐明循环冷却水的流量缺乏;有明显爆破声,阐明泵汽蚀现象严峻。
2、泵出口压力不到一公斤(1kg/cm2),而扬程是32米,显然是因为泵选型扬程过高,使泵偏于低扬程、大流量、汽蚀性能差的工况下运转,然后严峻汽蚀导致叶片损坏。
三、无阻塞污水泵现场实验
1、将阀门从全开状态逐渐关小,毎隔15分钟关小一次,读一次数。
2、到第四次关小后,泵出口压力才升至1.85 kgf/cm2。
3、持续往下试,直至泵出口压力达到3.2 kgf/cm2以后,凝结器冷却水前后温差从25℃下降到11℃左右,这阐明循环冷却水量增加了。一起泵的汽蚀响声也消失了,出口压力指针也稳定了。此刻出口阀门开度大约只要10%左右,阀门有些振动。
四、无阻塞污水泵改造方案
经过对现象的剖析和现场实验,并深入调查了解所有材料,咱们向用户的有关领导和技术人员提出剖析意见,并提出了改造方案。
1、装置示意
凝汽量为110m3/h,要求循环水量为3850~6050m3/h,单泵流量为3025~3850m3/h。泵进水管路管径为Dg1000,长度L2=25m,一个底阀,4个900弯头。
凝汽器内阻力降△H=5m,根据上述数据计算泵装置特性曲线方程为:HZ=KQ2=6.67Q2Q:m3/s)
2、双泵运转时的A点工况为:
ΣQ=1.68m3/s=6050m3/h
Q=0.84m3/s=3025m3/h
H=18m
3、单泵运转时的A点工况为:
Q=1.07m3/s=3852m3/h
H=7.5m
由此可知,选用24SA-18型泵(Q=3240m3/h、H=32m)的扬程偏高太多。
因为现有泵的扬程偏高太多,难以经过切开叶轮达到要求,须设计新的叶轮。一起因为扬程低,又要保持泵的流量,为了保证离心泵比转速的要求,又须将转速由960r/min降至740r/min。